“?那時我主要的工作就是給外國專家拎工具箱?!崩顒傂χf,這也讓他有機會觀察外國專家組裝、調試機器的過程。當工程結束、外國專家離開后,李剛就會和工友們照著圖紙,一起對
盾構機拆機、裝機,對各個部件進行修理,再組裝,盡一切辦法延長盾構機的使用壽命。“那時一臺進口盾構機動輒幾個億,我們像保護眼珠子一樣保護它。”李剛說,由于維修保養得當,那兩臺盾構機承擔了國內3條鐵路線的施工任務。
2003年,李剛從中鐵隧道局修理廠調入盾構制造公司,恰逢“盾構機模擬實驗平臺”國家“863”計劃剛落戶盾構制造公司?!岸軜嫏C模擬實驗平臺”就是制造國產盾構機的起步計劃,李剛從圖紙開始,梳理每個系統、每個電纜走勢,用了整整5年對整個過程做到熟稔于胸。
2007年,“盾構機模擬實驗平臺”通過國家“863”計劃專家評審組驗收,李剛又投身到第一臺國產盾構機的制造之中,負責這臺盾構機的電氣系統。2008年第一臺國產盾構機順利下線,被用于天津地鐵的施工,也是國產盾構機第一次用于“實戰”,獲得了施工方和業主的一致好評。如今,中鐵盾構已經成為國內最大、世界第二的隧道裝備供應商,產品出口海外9個國家和地區,李剛就是這些設備的電氣系統“操盤手”。
電氣系統的“主治醫師”
盾構機作為工程機械之王,電氣系統的復雜性不言而喻,一臺機器有上千根電纜,數百個走向,數萬個節點,堪稱工程機械設備之最。這上千根電纜、數萬個節點就是設備的“血管”,李剛則是打通這些“血管”的“主治醫師”,“每天在車間,我至少要接上萬根電線頭,每一根都確保無誤,才能從源頭上把控產品質量。”李剛說。
在20多年的工作實踐中,李剛練就了一套“望聞問切”的本領。
中鐵37號盾構項目的返廠調試工作中出現了讓人兩難的問題——調試要用的驅動柜還在工地,但客戶為了對設備的維修情況有全面了解,要求在工廠調試,驅動柜來回運輸將超過10天的時間,大大耽誤工期;若在工廠調試的話,盾構機所要求電壓與車間電壓又不符。面對這一問題,李剛利用車間現有的變頻柜,通過精密的數據計算,提出了275kw電機在400V、29Hz的降壓條件下使用的方案,在解決問題的同時也實現了電機降壓在國內外電氣行業的成功應用。
這樣的案例發生得多了,他被車間工人尊稱為“電氣權威”。
中鐵188號TBM是一個全新項目,電纜走向與常規盾構完全不同,作為國內首批次硬巖掘進機,李剛帶領電氣車間同事,查資料、定方案,經過論證實驗,完美解決了電纜走向的規整問題。同樣是中鐵188號,如何提高傳感器感應測量皮帶機的準確性,他提出,將傳感器的位置進行優化改進,將傳感器用管卡固定在皮帶機滾軸上,使滾軸和傳感器成為一個整體,優化后,傳感器及其感應點與滾軸的相對位置不會發生改變,在解決準確性的同時,也延長了傳感器的使用壽命。
如今,李剛正忙著研發“變頻系統”國產化?!斑@個項目名稱是變頻柜集成技術研究與應用,變頻系統是盾構機的核心驅動,一旦研制成功,用國產替代進口產品,每臺可以節省幾十萬元的費用,一年下來可以為企業節省上千萬資金?!崩顒傉f,目前成品已經拿出來了,即將裝到盾構機上試用,“我對我的產品有信心,不會有什么問題”。